肉制品加工廢水水質及排放標準
肉制品加工廢水產生有明顯的不連續性,每個季節以及每天的不同時段都不相同,節假日產生量較大,廢水中含有大量的血污、骨屑、肉屑、內臟、腸容物以及糞便等污染物,固體懸浮物含量較高,有機物濃度高,油脂含量大,廢水呈紅褐色并有腥臭味,屬于較典型的有機污水 ,可生化性好。廢水處理設計大進水量為6 000 m3/d,平均水量為250 m3/h。處理后達到肉類加工工業水污染物排放標準(GB 13457-92)中畜類屠宰加工一級排放標準。
肉制品加工廢水工藝流程
對于易生物降解的有機廢水,生物處理是有效和經濟的處理方法之一,也是肉類加工廢水處理采用普遍的主體工藝。本項目廢水有機物含量高,易生物降解,B/C 比達到0.5,可生化性好,因此采用生物工藝處理是有效經濟的方法。同時廢水采取必要的預處理及物化處理,盡量降低進入生物處理構筑物的懸浮物和油脂含量,確保生化處理的正常運行。
廢水首先經過粗細兩道格柵,粗格柵設在進水口處,以去除廢水中較大漂浮物,細格柵設置在提升泵房后,用以攔截廢水中的碎毛發和部分懸浮物,格柵出水經提升泵提升進入平流隔油沉淀池,一方面可以除掉漂浮的油脂、油塊,另一方面又可以使大部分不溶于水、密度大于水的雜質沉淀下來。沉淀池出水自流進入曝氣調節池內,調節水量,通過曝氣充分混合均勻水質,同時進行預曝氣。廢水隨后進入氣浮池內,通過投加適當的藥劑混凝和加壓溶氣氣浮,使水中的分散油、溶解油及其他部分雜質、SS 得到很好的去除。氣浮池出水進入UASB 厭氧池進行生化處理,通過微生物作用將復雜的有機大分子物質降解為簡單的有機物。廢水經UASB 后自流進入接觸氧化池,有效去除COD 和NH3-N。氣浮池、UASB 厭氧池、接觸氧化池剩余污泥進入儲泥池濃縮后,在污泥脫水車間用帶式濃縮脫水一體機進行壓濾脫水,干污泥定期外運處置,儲泥池上清液和壓濾液回流到廠區污水系統進行再處理。
1 預處理工藝
1.1 格柵
在進水口處設兩道人工清渣格柵,每道分別設置2 臺格柵互為備用,以去除廢水中的較大漂浮物,減輕后續處理單元的負荷。粗格柵采用循環齒耙清污機,柵條間隙為3 mm,柵前水深1 m,格柵傾角75°,格柵寬度0.8 m。細格柵采用轉鼓式格柵除污機,柵條間隙為1 mm,柵前水深0.9 m,格柵傾角35°,轉鼓直徑1 200 mm,功率1.5 kW。
3.1.2 隔油沉淀池及污泥池
因本工程廢水中含動物油、SS 質量濃度分別高達600、4 000 mg/L,很難利用生物的方法直接去除,經過隔油沉淀池的初步分離作用,能去除大量顆粒油,同時去除部分懸浮物。隔油沉淀池有效水深3.5m,設計流量400 m3/h,總表面積372 m2,水力停留時間為3.2 h。污泥池平面尺寸為4.0 m×10.0 m,配備2臺污泥螺桿泵,1 用1 備。
1.3 預曝氣調節池
肉制品加工廢水水質和水量在各個時間段變化相差很大,為使后續生化處理系統平穩正常運行,設置調節池控制水量和水質的波動。調節池尺寸為23.7m×17 m,有效水深7 m,有效容積為2 700 m3,水力停留時間為9 h。池內設有曝氣設備,起到攪拌作用,同時進行預曝氣,防止夏季池內產生臭味。
1.4 氣浮池
對于粒徑小于60 μm 的油粒及細小的懸浮固體,很難在隔油池中上浮出來或下沉到水底,設計采用淺層氣浮裝置,集凝聚、氣浮、撇渣、沉淀、刮泥為一體,池子較淺,整體呈圓柱形,結構緊湊。氣浮池采用圓形鋼制一體化設備,設計流量300 m3/h,池徑7.0 m,大處理能力160 m3/h,功率1.5 kW,撇渣功率1.1 kW。投加PAC、PAM 混凝劑,進行混凝氣浮,設計PAC 加藥量為60 mg/L,PAM加藥量為5 mg/L
推薦新聞
Recommendation